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海拔4200米,四川凉山日产2500吨金矿项目完成技改升级

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  在四川凉山木里县梭罗沟,坐落着四川省已探明的最大岩金型黄金矿床。这里是地处海拔4200米的高原,空气稀薄,含氧量仅为平原的60%,气候条件十分恶劣。面对如此严苛的自然环境,如何确保生产线的稳定高效运行,成为了一项巨大的挑战。

  技改背景:产能与成本双重制约

  梭罗沟金矿储量丰富,原有生产线采用“C100+GP11F”的二段一闭路破碎工艺,输出-18mm的小块金矿石。这一配置在初期虽能满足基本生产需求,但随着矿山开采规模的不断扩大,其局限性也逐渐凸显,成为制约产能提升和成本控制的关键因素。

  1.产能不足,制约扩产需求

  二段一闭路破碎工艺总破碎比有限,主机设备已无提产空间。而长时间连续生产会导致设备负荷过大,无法满足矿山日益增长的生产需求。

  2.入磨粒度偏大,增加生产成本

  磨矿能耗通常占选厂总能耗的60%以上,原有工艺输出的-18mm物料对于后续磨矿来说,给料粒度偏大。这导致磨机处理能力下降,钢秏与电耗增加,磨矿成本显著上升。

  技改方向:三段破碎解决生产难题

  针对业主“扩大生产规模、降低入磨粒度”的核心需求,世邦黎明集团考虑到与现有设备的匹配性,将原有生产线的“C100+GP11F”二段一闭路破碎工艺,优化为“C100+HST160(H1)+HPT300(F2)”的三段一闭路工艺。

  这一技改方案并非简单的设备叠加,而是基于破碎比分配、出料控制、设备损耗等多方面因素进行的综合考量。技改完成后,现有生产线在产能提升、粒度控制、运营成本等方面均达到了预期目标。

  1.破碎比分配更合理,破碎效率大幅提升

  三段一闭路工艺采用多级破碎,总破碎比可达25-40以上,物料能够得到更充分的破碎处理。新增的“160单缸液压圆锥破+300多缸液压圆锥破” 协同作业,大大提高了破碎效率,单位时间内能够处理更多的物料。目前,生产线产能稳定维持在2500吨/天,满足了业主扩大生产规模的需求。

  2.精准控制入磨粒度,生产成本显著下降

  实验表明,入磨粒度每降低1mm,球磨机处理能力可提升约3%-5%,电耗和钢耗成本也同步下降。HPT300多缸液压圆锥破配置F2超细破碎腔型,可将入磨粒度控制在-12mm,不仅每年可节省可观的运营成本,还有助于提高磨矿修订,进而提升后续选别作业的黄金回收率。

  3.设备运行稳定可靠,无惧4200米高海拔环境

  世邦黎明HST160单缸液压圆锥破和HPT300多缸液压圆锥破具备优异的复杂工况适应能力,无惧低温、高温及高海拔低氧等恶劣环境挑战,运行始终平稳可靠,能够满足金属矿破碎长时间连续作业的需求。

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